Kdo je on-line

· Hosté on-line: 1

· Členové on-line: 0

· Registrovaní členové: 154
· Nejnovější člen: paja

Shoutbox

Pro přidání zprávy se musíte přihlásit.

24-06-2014 20:25
UZ SEM, ANI DO FORA NEPSAT !!!

24-06-2014 13:55
vydrzaj pianer Šklebící se

24-06-2014 13:12
Hehe...sranda ine prispevky mi to ukazuje ak zadam http://www.rebelo.
../index.php
a ine ak to zadam bez www na zaciatku Šklebící se

24-06-2014 06:02
Tak, 1. pokus se uplne na 100% nezdaril, takze asi zase dnes vecer Šklebící se Z 99% bude nutne obnovit prihlasovaci hesla, cimz se aspon odfiltruji nepouzivane ucty Úsměv

23-06-2014 06:25
jj, postnu do fora posledni dily, ale az vecer.

Shoutbox - Archiv

Číst diskuzi

REBEL RepRap » Stavba - rady - nejasnosti » ELEKTRONIKA
 Vytisknout diskuzi
Začátečnické problémy s elektronikou
JoHNy
Zdravím,

Pokouším se zkušebně rozběhnout elektroniku RAMPS1.4A + Arduino Mega 2560, dále tady mám jeden motorek od mircoconu SX17-1005QF (nová řada jen s 4mi kábliky) a Drivery..

Do Arduina jsem zkoušel střídavě nahrávat jak zde dostupný FW, tak test motorku, který se tu taky někde na foru nachází

Když zapojím motorek do slotu pro osu Z, po seřízení driveru se motorek otáčí vpořádku (v testu motorku krásně jezdí tam a zpět, a i s FW motorek poslouchá příkazy z PC)

Problém dělají všechny ostatní pozice - X,Y a Extruder. V těchto slotech se mi pořád nedaří roztočit motorek
- FW - po odeslání příkazu motorek nepatrně cukne. Při otáčení potenciometrem na driveru, v určitých pozicích porenciometru motorek začíná vibrovat a zahřívat i když zrovna nebyl vyslán žádny příkaz.
- test motorku - motorek taky cuka, vrčí, píská - záleží na potenciometru na driveru - protočil jsem ho od záčátku do konce, ale nenašel napětí při kterém by to fungovalo. Multimetr teď nemám k dispozici, ale stejně chyba bude někde jinde než v nastavení tohoto potenciometru.

Dále jsem zkoušel a nepomohlo mi:
- nastavit velikost kroku pomocí jumperu - (defaultně tam byly 3 jumpery => 1/16 - to jsem zkoušel jako první, pak jsem ubral na 1/4 a 1/2) chovalo se to podobně
- nechtělo se mi zapojovat Endstopy - v testovacím programu motorku by to snad nemělo mít vliv, a pro FW jsem invertoval hodnoty v konfiguraci (ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true - pro všechny osy)
- pak jsem teda i ty piny kde se připojuje endstop zkoušel spojit, ale nic to nepomohlo
- Drátky motoru jsem zapojil 2B-modrá, 2A-bíla, 1A-černá, 1B-oranžová
- chladiče na driverech nemám, předpokládám, že za takovou malou chvilku se nemužou zahřát a i kdyby namířl jsem na ně ventilátor ze zdroje - tím to taky nebude

.. a už mi dál došly nápady co bych mohl mít špatně

A v posledních chvílích testování se mi povedlo odpálit regulátor napětí na desce s arduinem. Takže k tomuhle bych se zeptal, jestli tam je vubec potřeba Šklebící se. Všechno stále [ne]funguje tak jak předtím. Nevíte někdo, k čemu tam ten regulátor je ? není tam jen pro případ, že je deska napájená, tim konektorem hned vedle ? (já jsem tim konektorem samozřejmě desku nenapájel).. případně můžete poradit, který z bežně dostupných v GME/GES by se tam dal vyměnit ?

Edit: možná jsem ho uplně neodpálil, ihned jak se začlo z něj kouřit, jsem to vytáhl ze zásuvky, je na něm asi mm čtvereční proztavený flek. Je teoreticky možné, aby to přežil ?
Upravil/a JoHNy dne 10-03-2014 20:56
 
Rebel
Aby si eliminoval vadu driveru, tak je nejdrive vsecky vyzkousej s tim jednim motorkem v pozici pro Z motory, kde se ti to tocilo. Pokud budou fungovat, je spise chyba nekde v RAMPS, ale takto tezko rici kde.

Kdyz motory piskaji, je do nich pusteno vetsinou moc proudu.

Pokud by bylo vse ok, melo by se s tim firmware vse na 1. pokus rozjet, mimo extruderu, ktery muze byt blokovan nizkou/spatnou teplotou na termistoru extruderu, ktery tam urcite nemas.

Kdyz uz chces neco zkouset, doporucuji to osadit cele, hlavne i endstopy a termistory. Vyhnes se zbytecnym dotazum, protoze zalezi, jak je firmware nastaven. Buhuzel RAMPS moc neznam, ale jak rikam, zacni pripojenim vseho podstatneho pro pojezdy. Telisko extruderu a HeatBed samozrejme mit pripojeny nemusis.

S tim stabilizatorem ted nevim, musel bych se mrknout do zapojeni arduina, to se kouknu pozdeji. Bude v nem i typ toho stabilizatoru, takze by se asi nejaka nahrada nasla.

Otazkou je, co vse jeste vzalo za sve, muze byt i nakopnuty procesor.
 
http://rebelove.org
firewire
Problem s motoryvjsem mel take nakonec jsem
Zjistil ze jsem mel malo zasunuty rams do arduina a zde byla chyba musi to byt opravdu poradne zmacknute k sobe. Me osobne tam prekazel jeden pajeny spoj ze spodu rams u napajeni. stacili ho klestemi sestrihnout a uz vse jelo
 
http://www.tatracker.net
JoHNy
VYŘEŠENO!

Firewire: přesně tohle byl problém i v mém případě. Sám bych na to asi nikdy nepřišel, protože stejně jak u tebe mě tam taky překážela ta nožka od napájecího konektoru. Bral jsem to tak, že víc to docvaknout nejde.

už mě to točí všechno jak v testu motorku, tak ve FW.

Jen mě štve, že jsem si tím odpálil ten regulátor. Naštvaný

Děkuji Vám za odpovědi.
 
Mirec
Chcem sa opytat ako mozem este zmerat napätie ovladacov krokovych motorov ak na nich nemam tu dierku kam to pichnut vedla procesora. Je mi jasne ze jeden koniec meracieho pristroja pripojim na kostru GND je jedno kam ak to je zapojene ale kde prilozit ten druhy koniec tak aby som pri merani neodfajcil driver? Je mozne to zmerat na nejakej svorke respektive kably motora a ak ano tak na ktorom? Vdaka za radu.
 
hopik
na bezec trimru - niekto to uz mna tomto fore pisal
 
Přejít na fórum:
Vygenerované za: 0.06 sekund
884,552 návštěv